Jump to content

[Open Sim Wheel] Progetto Force Feedback Volante Homemade


Torque

Recommended Posts

 

 

Ciao Ragazzi, in effetti ultimamente ho latitato il post e ho perso il filo del discorso, ho portato avanti altri progetti e il poco tempo mi ha costretto a seguire sempre meno questo post, anche perchè con l'avvento dello IONI sinceramente mi sentivo poco utile, poi come se non bastasse mi sono rotto anche un gomito a maggio e ne avrò fino a fine anno... spero!  :tristi01: Quindi al simulatore ci giro pochissimo perchè dopo pochi minuti non riesco più a sopportare il male.

Per quanto riguarda l'Argon non ricordo bene la mia versione del Firmware ma io non ho ancora aggiornato, so che è uscito il FW 2.0 ma non so se una volta caricato ci siano delle modifiche da fare alle impostazioni, se non ricordo male non dovrebbero esserci grossi problemi al massimo salvi le tue impostazioni e le ricarichi una volta effettuato l'aggiornamento. L'unica cosa che posso segnalare è che serve il Granity 1.8.0 o superiore.

http://granitedevices.com/wiki/Argon_firmware_releases

 

 

ciao Torque, grazie per la risposta.  ho letto i tuoi post (e anche gli altri, ci mancherebbe) con molto interesse. Siete tutti molto disponibili e gentili !!!

 

appena posso farò un po di prove, facendo prima un bel backup !! 

 

con Argon è normale che la scheda ST per accendersi debba essere collegata sia con la micro che la mini USB ? ho sbagliato qualcosa ?

 

spero ti rimetta in forma presto, ciao !!

 

Gian

Link to comment
Share on other sites

 

 

 

Ciao Ragazzi, in effetti ultimamente ho latitato il post e ho perso il filo del discorso, ho portato avanti altri progetti e il poco tempo mi ha costretto a seguire sempre meno questo post, anche perchè con l'avvento dello IONI sinceramente mi sentivo poco utile, poi come se non bastasse mi sono rotto anche un gomito a maggio e ne avrò fino a fine anno... spero!  :tristi01: Quindi al simulatore ci giro pochissimo perchè dopo pochi minuti non riesco più a sopportare il male.

Per quanto riguarda l'Argon non ricordo bene la mia versione del Firmware ma io non ho ancora aggiornato, so che è uscito il FW 2.0 ma non so se una volta caricato ci siano delle modifiche da fare alle impostazioni, se non ricordo male non dovrebbero esserci grossi problemi al massimo salvi le tue impostazioni e le ricarichi una volta effettuato l'aggiornamento. L'unica cosa che posso segnalare è che serve il Granity 1.8.0 o superiore.

http://granitedevices.com/wiki/Argon_firmware_releases

 

 

ciao Torque, grazie per la risposta.  ho letto i tuoi post (e anche gli altri, ci mancherebbe) con molto interesse. Siete tutti molto disponibili e gentili !!!

 

appena posso farò un po di prove, facendo prima un bel backup !! 

 

con Argon è normale che la scheda ST per accendersi debba essere collegata sia con la micro che la mini USB ? ho sbagliato qualcosa ?

 

spero ti rimetta in forma presto, ciao !!

 

Gian

 

 

Tu non hai l'adattatore di Dennis Reimer giusto?

Se non ricordo male, perchè adesso è passato un po di tempo da quando l'ho assemblato, con l'adattatore di Dennis la scheda ST viene alimentata direttamente dall'Argon mentre se l'hai cablato direttamente senza adattatore devi collegare entrambe le USB. 

Link to comment
Share on other sites

 

 

 

 

riporto quanto postato sul topic Simsteering x confrontare i 2 sistemi

ecco i risultati con

Simucube + ioni pro HC e kollmorgen AKM53G con comcoder da 10000 ppr

A voi i commenti :wave:

 

Latenza da Urlo :thumbsup:

I parameteri ML e MR (pagina Machine del granity) sono un po' da tunare (overshoot+oscillazioni attorno al setpoint), come li hai scelti? Ogni motore ha i suoi che possono essere leggermente diversi da un esemplare all'altro.

resistance e inductance sono nel datasheet kollmorgen

MR si può ritoccare visto che la tolleranza è +/-10%

Prova a diminuire MR all'interno della tolleranza e vedi che succede.

ML andrebbe aumentato un po'.

Nella guida di Torque è al paragrafo 4.8.2

ok

 

Ho raggiunto questo risultato facendo il fine tuning

Le oscillazioni sono centrate sul setpoint ma per l'overshoot non ho ancora trovato la quadra

comunque ho dovuto variare di parecchio rispetto ad un 10% per raggiungere questo risultato

post-35325-0-04903600-1472669136_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Ho raggiunto questo risultato facendo il fine tuning

 

Le oscillazioni sono centrate sul setpoint ma per l'overshoot non ho ancora trovato la quadra

comunque ho dovuto variare di parecchio rispetto ad un 10% per raggiungere questo risultato

 

 

Che parametri hai modificato per raggiungere questo risultato? MR, ML e TBW?

Per fare i vari test hai immobilizzato l'albero motore come suggerito sulla guida?

Edited by Torque
Link to comment
Share on other sites

 

Ho raggiunto questo risultato facendo il fine tuning

 

Le oscillazioni sono centrate sul setpoint ma per l'overshoot non ho ancora trovato la quadra

comunque ho dovuto variare di parecchio rispetto ad un 10% per raggiungere questo risultato

 

 

Che parametri hai modificato per raggiungere questo risultato? MR, ML e TBW?

Per fare i vari test hai immobilizzato l'albero motore come suggerito sulla guida?

 

ho modificato MR e ML

perchè il TBW?

non ho ancora bloccato l'albero, volevo aspettare per capire di quanto scostavano i parametri 

Link to comment
Share on other sites

 

 

Ho raggiunto questo risultato facendo il fine tuning

 

Le oscillazioni sono centrate sul setpoint ma per l'overshoot non ho ancora trovato la quadra

comunque ho dovuto variare di parecchio rispetto ad un 10% per raggiungere questo risultato

 

 

Che parametri hai modificato per raggiungere questo risultato? MR, ML e TBW?

Per fare i vari test hai immobilizzato l'albero motore come suggerito sulla guida?

 

ho modificato MR e ML

perchè il TBW?

non ho ancora bloccato l'albero, volevo aspettare per capire di quanto scostavano i parametri 

 

 

Nella guida al punto 4.8.1 si diceva che quel valore deve essere il più alto possibile ma il minimo indispensabile poi però non so se quello impostato di default sia il migliore per tutti gli esemplari di motore e sinceramente non so nemmeno quali siano i riferimenti per poterlo regolare.

Per quanto riguarda il resto il test viene influenzato pesantemente dal peso della corona, io ho provato con il Mige con e senza corona e i due risultati sono estremamente diversi perciò è difficile interpretarlo a meno che non si prenda una corona di riferimento.

Per quanto riguarda la latenza quali sono i parametri su cui agire? Il mio ha circa 14ms di ritardo ma vedo in giro che anche con il Mige si riesce a scendere sotto i 5. 

Link to comment
Share on other sites

Ho raggiunto questo risultato facendo il fine tuning

Le oscillazioni sono centrate sul setpoint ma per l'overshoot non ho ancora trovato la quadra

comunque ho dovuto variare di parecchio rispetto ad un 10% per raggiungere questo risultato

Che parametri hai modificato per raggiungere questo risultato? MR, ML e TBW?

Per fare i vari test hai immobilizzato l'albero motore come suggerito sulla guida?

ho modificato MR e ML

perchè il TBW?

non ho ancora bloccato l'albero, volevo aspettare per capire di quanto scostavano i parametri

Nella guida al punto 4.8.1 si diceva che quel valore deve essere il più alto possibile ma il minimo indispensabile poi però non so se quello impostato di default sia il migliore per tutti gli esemplari di motore e sinceramente non so nemmeno quali siano i riferimenti per poterlo regolare.

Per quanto riguarda il resto il test viene influenzato pesantemente dal peso della corona, io ho provato con il Mige con e senza corona e i due risultati sono estremamente diversi perciò è difficile interpretarlo a meno che non si prenda una corona di riferimento.

Per quanto riguarda la latenza quali sono i parametri su cui agire? Il mio ha circa 14ms di ritardo ma vedo in giro che anche con il Mige si riesce a scendere sotto i 5.

TBW torque bandwidth limit

Il valore max consigliato per i sistemi FFB è 680 Hz,

sopra questo valore è inutile andare x 2 motivi:

1. si genera un rumore udibile dal servo "torque control noise" (a fine dello scorso anno è stato rilasciato un improvement nel firmware version 1.3.1 dello IONI per eliminare il "ronzio" fino a tale frequenza)

2. i ns simgame non lavorano oltre tale frequenza (ad esempio Assetto Corsa ha di default 330 Hz)

Come hai anticipato, il test viene influenzato pesantemente dalla corona quindi dalla massa calettata all'albero.

Per questo motivo non sto eseguendo il fine tuning con il blocco dell'albero motore, utilizzo la mia corona dal peso e dal diametro noto per centrare il serpoint.

Viene inoltre influenzato dai parametri impostati nell'Mmos, durante il test è necessario mantenere tutto al minimo, tranne la forza al 100%, tutti i filtri disabilitati e 900 gradi

Quindi, per confrontare sistemi con servo differenti, è fondamentale eseguire il test SENZA CORONA

Edited by Reventon
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.